
(来源:兰花集团)

东峰煤矿
小改小革升级“七重保护”为煤炭运输系紧安全绳
近日,东峰煤矿选煤队聚焦筒仓皮带输送系统安全痛点,以“小改小革”推动设备防护升级,在原有两套保护装置基础上,新增五大功能模块,构建起覆盖“跑偏、打滑、堆煤、烟雾、撕裂、急停、超温”皮带七大保护体系,用精准技改筑牢安全生产防线。
此前,筒仓皮带仅配备跑偏、沿线急停两类基础保护,面对速度异常、煤炭堵塞、设备超温等潜在风险,预警与处置能力存在短板。选煤队技术骨干围绕“降故障、除隐患”目标,逐一拆解运输环节安全需求:针对带速波动,加装打滑保护装置,当速度低于额定值50%或高于110%时自动报警停机;为解决煤仓堵塞问题,新增堆煤保护装置,实时监测堆积情况并触发停机;考虑到火情与设备损伤风险,分别加装烟雾保护(浓度≥1.5%时启动洒水)、撕裂保护(识别纵向撕裂后立即停机)及超温自动洒水保护(监控滚筒温度并降温),形成“监测—预警—处置”闭环。
此次技改投入小、见效快,不仅填补了多项安全防护空白,还将皮带设备故障率降低40%以上,有效减少因故障导致的生产中断。



望云煤矿
改造掘锚一体机钻箱破生产困局
近日,望云煤矿聚焦一线生产难题,通过一项低成本、高实效升级改造,成功解决了EBZ200M-2掘锚一体机在实际生产中故障频发,严重影响作业效率与支护质量问题,不仅有效节约了设备维修时间,还显著提高了掘进进度。
该矿EBZ200M-2掘锚一体机在掘进作业过程中,连续暴露出多个影响进度难题,一是钻臂性能异常,动作无力且伴随异响,同时定位精度差,钻孔深度不一致,降低了支护质量。二是结构与液压系统故障,致使结构件损坏严重,液压油泄漏现象频繁。三是关键功能失效,设备易出现过热故障,导致传动失效,且存在水路与油路互串的严重问题。
针对实际情况,该矿机电科联合开拓队、机电队技术工匠,多次下井实况研究,对症开方,提出并详细制定“选用优质钻箱并实施精准改装”方案,选用了品牌厂家进口钻箱,由技术工匠联合对掘锚一体机钻箱底座进行针对性改造,重新定中、精准打孔,并通过加固焊接确保钻箱固定牢固,经过安全检查后投入使用。
截至目前,改造后掘锚一体机已稳定运行近一个月,实现性能与适用性双提升,也为煤矿同类设备的性能升级提供可复制的参考方案。
永胜煤业
卡轨车戗绳轮“小改造”解决安装“大难题”
近日,永胜煤业辅运队成功完成“卡轨车戗绳轮改造”项目,有效破解了长期困扰现场工作的安装难题。
(改造前)卡轨车戗绳轮原设计存在明显缺陷:其下部螺纹结构在紧固螺栓时缺乏强有效着力点,导致每次更换安装都极为困难,不仅耗费大量人力和时间,更直接影响卡轨车的正常维护与安全运行。

(改造后)
面对这一痛点,辅运队积极寻求解决方案,通过与供应厂家深入沟通协作,最终确定了改造方案——将原有螺栓改为通体设计,并在顶部增设M12六方孔作为专用紧固点。此项改造精准发力,使拆卸安装变得简便快捷,在完全确保安全的前提下,显著提升了工作效率,也为矿井辅助运输系统的高效稳定运行注入了新的活力。
同宝煤业
巧解瓦斯抽放管路排水难题
近日,同宝煤业机电一队将井下淘汰的蓝色气水分离器罐体重新设计改造,自制一套新型负压自动排水装置,显著提升了瓦斯抽放系统的稳定性和抽放效率。
该装置以旧罐体为核心,通过加装连接管路与阀门控制系统,构建出“负压集水—正压排水”的闭环工作机制。运行过程中,通过阀门切换实现两种模式自动转换:集水阶段,装置与抽放管路联通,借助系统负压自动收集积水;排水阶段,则切断负压、引入大气,使罐内积水在重力作用下顺畅排出。整个流程无需电力或人工干预,实现了高效可靠全自动排水。
改造后成效显著,废弃罐体“重获新生”,与原有CWG-FY型放水器协同作业,形成了“主辅结合、分级处理”的积水治理新方式,实现了设备升级与经济效益双提升。

: 东峰煤矿 崔瑾宁丨望云煤矿 郭 溪 郭建国丨永胜煤业 李小慧丨同宝煤业 张翌飞
校 对 :肖雨露
审 核 : 杨泽煜




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